随着硅烷XLPE绝缘电缆及绝缘架空电缆订单的增加,蒸汽交联工序已经成为我公司生产低压交联电缆、绝缘架空电缆产品的瓶颈。为了提高生产效率,结合硅烷蒸汽交联房XLPE电缆交联温度要求,在总经理助理蒋达元的组织和设备动力部的配合下,对公司交联分厂蒸汽交联房进行了改造。
为了确保蒸汽交联房达到安全性高、保温性能好、充汽均匀、密封性好、电控准等原则下,在恒温、恒压状态下要使蒸汽渗透到绝缘单线各层间的缝隙里,以实现均匀交联的效果,公司根据硅烷交联工艺要求,顺利获得重新计算,在原设计蒸汽交联房的基础上进行了技术改造。蒸汽房尺寸调整为:长8700mm×宽2850mm×高2800mm,共2间。每间房内可放置4只PN2000全钢瓦楞结构线盘,并在室内铺设钢板,方便盘具的移动。
为获取更好保温性能和充足压力、温度,在蒸汽房内也作了适当的改进,确保蒸汽交联温度、压力和湿度完全达到工艺的要求。技改前每生产一次需要三台蒸汽发生器,交联时间在十四小时以上,且产品合格率无法保证;经过技改后,每生产一次只需蒸汽发生器二台,时间降到10~11小时,且产品合格率达到100%。经过对盘具的重新安排,1.8米及以下的每次可多交联二盘以上电缆。原来每次用电3024KW以上,经过技改后每次用电1134KW,实现节约用电1890KW/次,节省电费1512元/次,节能效果和生产效率十分显著,且技改主要材料均利用公司其他改造项目的废旧物资,大大节省了技改的资金投入。
蒸汽房改造完工后,第一时间进行了小批量试制,对产品进行全程跟踪并百分之百取样,根据试验结果来合理调整蒸汽时间、蒸汽压力。为保证产品具有更高的合格裕度,对每种型号规格的通蒸汽时间和停汽保温时间进行了验证。经过多批电缆的试制,产品热延伸指标全部合格,确定了蒸汽交联工艺参数。现在已经大批量的生产,同时也运用到了高压分厂蒸汽交联房的设计中,运行后,完全达到设计要求,交联度全部合格,为公司节约了大量生产成本,提高了生产效率,更重要的是从企业生产经营实际出发,充分发挥集体智慧,在技术重点、技术难点上创先争优,攻坚克难,有力地促进了企业的技术革新工作。